冷拔機所運用的大鏈條,本來大修時整條更新,后改為視鏈條磨損程度而定,有時只對有些鏈板(節)替換,其他繼續運用到斷了再換鏈板。跟著生產規模不斷擴大,產值逐年添加,鏈條的備件消耗量不斷添加。每月平均停機替換鏈條8次,每次耗時2h,全年累計達192h,嚴重影響冷拔管產值的進步,使無縫鋼管年產值長時間在1.2萬t徘徊,亦增大了產品成本,給公司帶來很大的經濟損失。為此對冷拔機鏈條磨損進行分析研究,并采納辦法,以延伸鏈條的運用壽數。
20t冷拔機選用單排鏈傳動,拔制鋼管時的作業進程為:小車上的虎鉗夾住鋼管一端,小車尾鉤鉤住鏈條內鏈板一端,在主動輪股動下,被拉拔的鋼管朝一個方向作直線運動,直到鋼管拉拔完結,小車尾鉤主動脫鉤。
拉拔鋼管時,內鏈板整塊進入五角輪兩齒之間空隙方位上。在主動輪向W方向滾動時,內鏈板的A端首要與五角輪的一個齒相嚙合,緊接著五角輪的另一個齒與內鏈板B端嚙合,在重載荷下五角輪推進內鏈板B端前進。因為拉拔鋼管時內鏈板B端孔與銷軸滾動視點大于A端,因此在單向重力傳動下,內鏈板一端的孔磨損比另一端磨損快得多,一塊新的內鏈板投入運用到B端被拉斷時,A端的孔磨損只要5mm—8mm擺布。假設繼續運用下去,不久B端孔即發生疲憊開裂。假設此刻將它調頭(A、B端對凋方位)運用,就可延伸內鏈板的壽數。結果表明冷拔機鏈條調頭運用是可行的。